汙水處理時氨氮和COD很低,總氮很高,是什麽原因(yīn)?
來源(yuán):科(kē)柏盛環保 發布時間:2022-08-11
其實,氨氮(dàn)達標,TN降不去的問題並不複雜,有時候調整一下(xià)參數就達標了。
一(yī)、缺少碳源
在硝化反(fǎn)硝化過程中,去除TN要求的CN比理論為2.86,但是實際運行中因(yīn)回流攜(xié)帶的DO的原因,CN(COD:TN)比一般控製在4~6,缺少碳源,是我目前遇到很多朋友TN不達標(biāo)的*多的原因之一!
解決辦法:
按CN比4~6,投加碳源,並(bìng)根據出水TN調整碳源投加量!社區有碳源計算的軟件,如有需(xū)要的小夥伴可以(yǐ)計算(suàn)一下!
二、內回流r太小
AO工藝的全稱(chēng)是倒置硝化反硝化(huà)工藝,AO工藝的脫氮效率和內回流比成正比!根據脫氮效率公式η=(r+R)/(1+r+R),因為R一般是固(gù)定的,而且控製比(bǐ)例較小,所以,控(kòng)製比大的內(nèi)回流比r,越大脫氮(dàn)效率越(yuè)高,有(yǒu)些汙水處理內回流(liú)泵部分損壞或者選型太小,會導致脫氮效率低!
解決辦法:
提高(gāo)內回流比r在200~400%(有的脫氮工藝是內外回流合並在一起的,內外回流比也要控(kòng)製在這(zhè)個範圍,這個範圍既保證了汙泥的回流,也保證了硝化液的回流,保證反(fǎn)硝化(huà)的脫氮效率)
三、反硝化池環境破壞
這(zhè)種情(qíng)況的出現的標誌是,反硝化池(chí)DO大於(yú)0.5,破壞了缺(quē)氧環境,使兼性異養(yǎng)的反硝化(huà)菌(jun1)優先利用氧氣來進行(háng)異養代謝,而不是利用硝態氮,使硝態氮無(wú)法脫除,導致TN的整體升高,反硝(xiāo)化池缺(quē)氧環境(jìng)破壞,後麵往往帶來的可能是氨氮的超標,原因是硝化細菌無法形成優勢菌種,不過曝氣池足夠大,還是沒有問題的!
解決辦法:
1、內回流過大,導致攜帶(dài)DO過多的,調小內回流比或者關小內回流處曝氣(qì)。
2、其他問題導致的DO高,例如進水與(yǔ)水麵相隔過高,導致跌落充氧,要減少高度差(chà)等。
四、反硝化反應時間不夠
在設計規(guī)範中反硝化池的水力停(tíng)留時間(HRT)要求在2~10h,也就是*低的HRT要控製在2h以上,低於*低停留時間反(fǎn)硝化會進行的不徹底,這種情況的出現,主要是前期(qī)設計水量過小導致的!
解決辦法:
1、超出設(shè)計標準的進水(shuǐ)量導致的HRT縮短(duǎn),可以考慮增加反硝(xiāo)化池的(de)容積,例如新建或者(zhě)將一些過餘的建築改成反硝化池。
2、汙(wū)泥回流導(dǎo)致的HRT縮短(duǎn),在(zài)實際(jì)中(zhōng)水力停留時間的計算(suàn)需要算上汙泥回流的量,汙泥回流比越大反(fǎn)硝化(huà)的HRT越(yuè)短,過(guò)大的汙泥回流會導致反硝化的(de)HRT不足(zú),這一(yī)點很少有人去考慮,其實汙泥(ní)回流並不需要控製很大,控製的越大,回(huí)流汙泥濃度(dù)越(yuè)小,回流中水越多!這種情況可以適當控(kòng)製汙泥回流比來解決(jué)。
五、脫氮效率過(guò)高
在設計規範中脫氮效率一般(bān)在60~85%,問題中一級(jí)AO脫氮效率已經(jīng)超過了90%,對於市政汙水來說(shuō)已經很(hěn)不錯了,但是在高氨氮的工藝廢水中,要求TN達到一級A,對一級AO工藝來說有點強人所(suǒ)難了。
解決辦法(fǎ):
采用二級或者多級AO的工藝來解決。
六、含n雜環有機氮
有些含氮有(yǒu)機物,普通的生化無法破環,導致無法脫除,這種情況比較少見,主要是某一類廢水上,這種情況下主要是工藝選型問題,沒有考慮有機(jī)氮氨化(huà)(有機氮轉化成氨氮)的過程。
解決辦法:
1、增加水解酸化的預處(chù)理。
2、水解酸化無法破環的,增加高級氧化預處理。